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凱盛力量 小技改撬動“增、節、降”大杠桿
發布日期:2017-05-19 10:56:39

 在企業的生產過程中

特別是在生產一線

總會遇到一些困難

凱盛員工憑借經驗智慧

群策群力  解決難題

積極響應“增、節、降”的號召

用“小技改”做出大成效

 

 

你也可以

一個小小的idea一雙勤勞的雙手

創造出不可小覷的生產力

 

 

 

 

 

 

節料省本  干凈降能

 

你能相信自主改造的原熔皮帶在輸送混合料的過程中不帶料嗎?是的,當然可以,蚌埠中建材信息顯示材料有限公司就做到了!經過改造后的原熔皮帶在輸送過程中不僅節省了原料損耗,降低了皮帶工的工作強度,還打造了干凈舒適的工作環境。眾所周知,原熔皮帶在輸送混合料的過程中,由于均料有相當濕度,使得細小顆粒粘附在皮帶上,雖然經過機頭部位兩道刮皮刮擦仍然難以去除干凈,不僅產生廢料,還增加皮帶工的工作量。這個問題在業內是普遍存在的,若是要在刮皮后加裝電動皮帶清掃器可以解決,但每年的使用費達數萬元。

 

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為解決這一問題,機電能動部把其作為2017年度技術攻關項目之一。在做好日常工作的基礎上,加班加點、集思廣益、研究方案、進行實驗。在實驗過程中面對問題,機電部的員工們利用休息時間聚在一起研究探討,商量方案,通過對比結果總結經驗,最后決定在刮皮后加裝由我們自主研發的刮擦器。確定好改造方案后角度與壓力成了最大的困難與挑戰,經過反復實驗,最終定型。改造工作歷時一個多月,在大家的共同努力下終于完成了,試運行達到了理想的效果。節省了原料,降低了皮帶工的工作強度,且改造所用的材料全為廢舊材料的拼裝,沒有發生費用,在節約成本的同時每年節約廢料60多噸,合計人民幣約40余萬元。

 

 

轉型升級 技術創新


近幾年,凱盛重工有限公司堅定決心轉型發展,調整經營結構,加大國內非煤行業的銷售力度。一時間不同規格的皮帶機輥筒軸任務下達到了車間。M1380外圓磨床是是金工車間滾筒軸磨削工序的主力干將,這臺經武漢重型機床廠改造大修過的設備,性能一直很穩定。美中不足的一點就是設備的磨削軸徑最大值為φ310毫米,而新項目中大軸徑居多。軸徑的局限性成了牽絆生產任務的大難題,如果購置一臺大軸徑的重型外圓磨床需要100多萬;如果外協加工,就會增加成本費用,也會延誤加工周期。

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關鍵時刻,維修中心成立技術攻堅小組,對M1380外圓磨床提出了托架改造和重新制作等方案。以原托架為模型,修改制作零件45件,設計圖紙18套,歷時2個月,將機床原長軸磨削徑拓展為φ500毫米。改造至今已完成大直徑輥筒軸39件,均符合設計圖紙要求。這一技術改造為公司節約資金約15萬元,也拓寬了皮帶機輥筒的生產直徑。技術創新是企業轉型升級的助推器,小改小革也會釋放無限能量!

 

 

自動堆垛 提高產量

 

在一般人看來,冷端橫切工作,只要設定好參數,把切刀看住就可以了。其實不然,橫切工段是原片玻璃成為成品玻璃的最后一道關口,花色套切設定,直接影響著玻璃的質量等級和總成品率。

耀華集團秦皇島北方玻璃有限公司冷端設備由于程序目標支線設定,偏分玻璃無法進入堆垛支線,對合格板邊部有質量問題的原片玻璃,一直采用人工二次切裁后裝箱的辦法。這種操作,會造成玻璃板劃傷增加,規格尺寸誤差大,在一定時間內由于玻璃質量不穩定連續造成局部有質量問題時,人工收片若不及時將出現玻璃破碎等一系列問題。

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為提高裝箱玻璃質量和總成品率,今年3月,橫切班長王民與設備工程師一起,結合多年實際工作經驗,從偏分目標板入手,將偏分目標板程序進行重新設定;同時,結合玻璃板面疵點情況,對偏分目標支線進行及時設定調整,使偏分玻璃正常進入堆垛支線,人工改裁改為自動堆垛。從而減少了人工勞動強度,減少了生產損失,一個小革新解決了技術難題。

 

 

 

設備改造 降本增效

 

 

近期,在安徽華光光電材料科技有限公司配料系統混合機入料門電氣控制技術進行了改造

兩臺混合機的金屬入料門閘板,由于長期腐蝕、變形嚴重、粉塵泄漏,且維修困難,難以治本,致使開關門經常因阻力變大而不能到位,從而影響了開關門信號的傳輸,造成配料線程序控制的滯怠。若閘板更新配件,采購價至少2萬余元,而且操作工每天都要抽出大量的時間清理因閘板故障而泄漏的混合料。

針對這一情況,機電車間的員工們想方設法,拓展思路,經過技術論證和數次完善,決定在保留原控制程序的前提下,將入料門甩掉,用中間倉卸料門直接往工作狀態下的混合機卸料。電氣上,通過外加兩只中間繼電器,用于模擬電磁閥的工作信號、磁控開關的位置信號,以滿足PLC的程序技術要求。

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從改造后的效果看,減少甚至杜絕了開關門時的漏料現象,減輕了粉塵污染,同時省卻了電磁閥及氣缸的動作環節,一配料周期節省至少15s以上的時間

 

 

 

突破難點 亮出新招

 

 

成都中光電科技有限公司,擴建軟水站軟水箱由不銹鋼板拼裝構成,相鄰板塊間通過在箱體內側焊接的方式連接,在箱體內部用加強筋縱橫牽引加固。工作時由于每條板塊連接的焊縫在不同高度承受著不同的壓力,箱體在高水位時最下層的焊縫承受著最大的內壓力,故底層成為水箱最薄弱的環節。該水箱自2016年8月投入運行以來,2017年1月底在最下層的焊接縫處,箱體焊縫曲裂出現多處滲漏。由于每一次對水箱泄漏的補焊處理,都需要停H2、H3、H4線后加工用水,對公司的生產造成較大的影響。為了減少水箱泄漏發生幾率,能動部動力科維修人員和相關工程師協商后,決定在不停設備運行的情況下,先對水箱進行外部加固,盡可能延長水箱的使用時間。

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經過多次分析,決定采用100型的槽鋼著重對箱體下層薄弱外部做個可調間隙框架“合抱”緊固,以防其壓力擴張致焊縫曲裂,且框架可多次進行拆卸和組裝。

動力科維修人員于4月5日順利完成了軟水箱的加固改造工作,此次改造力爭延長軟水箱維修周期,提高供水可靠性。


其實在我們身邊,像這些投資小、見效快、效果好的技術改造項目還有很多,這些都是凱盛員工發揮聰明才智的成果,雖然投入不大,但在生產過程中卻發揮了大作用,工作效率也會大大提高!